1 故障现象
挖掘机铲斗由高强度钢板焊接而成,是挖掘机实现挖掘功能的执行部件,其质量的好坏直接影响挖掘机的工作性能。某型号挖掘机使用一段时间后,铲斗耳板及耳板下部的垫板出现开裂。耳板出现开裂部位多发生在前端及后端燕尾处,垫板开裂则发生在其侧边焊缝,铲斗开裂情况如图 1 所示。
2 原因分析
2.1 耳板开裂原因
铲斗的耳板用于连接铲斗与斗杆,垫板是耳板燕尾处的加强板。耳板及垫板作为铲斗挖掘驱动力的传递件,受力较大。铲斗挖掘时在受到正向力的同时还受到侧向力的作用,加剧了耳板受力的复杂性。结构件的制造精度有限,与理想尺寸存在一定偏差(尤其对称度的偏差)。耳板前端作为力的直接传递点,如果强度不足,很容易开裂。耳板燕尾处为弧形,力的传递方向为向内压。如果应力不能有效释放,会造成耳板最远处即燕尾部分产生较大应力集中,从而产生开裂。
2.2 垫板开裂原因
铲斗耳板下部的垫板用于传递耳板承受的压力,将耳板的部分压力传递给铲斗斗底的主弧板。垫板开裂主要表现为垫板与主弧板的搭接焊缝开裂。垫板下部与主弧板贴合,上部与耳板连接,按照结构分析和理论计算,受力应该不大。根据仿真分析结果表明,垫板部位也不存在应力集中现象,推断垫板的开裂主要是由于主弧板和垫板全部为圆弧结构,折弯时很难保证圆弧完全相符,使垫板与主弧板贴合不紧,板与板之间存在间隙,如图 2 所示。二者之间存在间隙,造成垫板主体几乎不受力,外力全部通过焊缝作用在主弧板上,导致焊缝受力过大,引起焊缝开裂。
3 改进方法
为了解决耳板与垫板容易开裂问题,我们采取了以下措施。
3.1 耳板改进方法
耳板前端容易开裂,其主要原因是强度不足,为此应增加耳板前端的强度,改进前结构如图 3a 所示。改进包括以下 2 个方面:一是在耳板与铲斗弯板之间增加加强筋,以有效提高耳板局部强度;二是针对耳板前端与底板之间的连接部位较短,适当延长前端燕尾长度,以缓解耳板应力集中。耳板增加加强筋及耳板前端顺延的改进方法如图3b 所示。
使用仿真分析软件,对铲斗进行疲劳分析,发现燕尾处存在应力集中现象。将耳板外形由内弧形改进为外弧形,仿真分析结果显示应力明显降低。通过多次应力分析矫正,得到应力集中最小的改进方案。根据仿真结果,对耳板结构进行改进。耳板燕尾处与垫板相连,耳板燕尾处的具体尺寸应与垫板改进综合考虑,再进行确定。
3.2 垫板改进方法
解决垫板开裂的问题,根本方法是提高垫板与主弧板的贴合度,改进前结构如图 4a 所示。共有 2 项改进措施:一是顺延耳板尾部的燕尾长度;这样既能增加垫板与耳板之间的焊缝长度,提高垫板与斗底主弧板的贴合,还能进一步减小耳板燕尾的应力集中,降低耳板燕尾的开裂风险。二是在垫板上加工长圆孔,在长圆孔上增加焊缝,以提高贴合程度。将耳板尾部延长、改变耳板外弧形结构、在垫
板上增加长圆孔方法如图 4b 所示。
改进方法确定后,根据加工、焊接工艺,对相关尺寸及焊缝结构进行优化,再按照优化后的尺寸制作出样品铲斗进行试验。试验结果表明,铲斗经过以上方法改进后强度得到了明显提升,铲斗开裂故障率高的问题得到有效控制。
来源《工程机械与维修》2019年第五期
修机|挖掘机铲斗开裂原因分析及改进方法
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来源:匠客工程机械
1 故障现象
挖掘机铲斗由高强度钢板焊接而成,是挖掘机实现挖掘功能的执行部件,其质量的好坏直接影响挖掘机的工作性能。某型号挖掘机使用一段时间后,铲斗耳板及耳板下部的垫板出现开裂。耳板出现开裂部位多发生在前端及后端燕尾处,垫板开裂则发生在其侧边焊缝,铲斗开裂情况如图 1 所示。
2 原因分析
2.1 耳板开裂原因
铲斗的耳板用于连接铲斗与斗杆,垫板是耳板燕尾处的加强板。耳板及垫板作为铲斗挖掘驱动力的传递件,受力较大。铲斗挖掘时在受到正向力的同时还受到侧向力的作用,加剧了耳板受力的复杂性。结构件的制造精度有限,与理想尺寸存在一定偏差(尤其对称度的偏差)。耳板前端作为力的直接传递点,如果强度不足,很容易开裂。耳板燕尾处为弧形,力的传递方向为向内压。如果应力不能有效释放,会造成耳板最远处即燕尾部分产生较大应力集中,从而产生开裂。
2.2 垫板开裂原因
铲斗耳板下部的垫板用于传递耳板承受的压力,将耳板的部分压力传递给铲斗斗底的主弧板。垫板开裂主要表现为垫板与主弧板的搭接焊缝开裂。垫板下部与主弧板贴合,上部与耳板连接,按照结构分析和理论计算,受力应该不大。根据仿真分析结果表明,垫板部位也不存在应力集中现象,推断垫板的开裂主要是由于主弧板和垫板全部为圆弧结构,折弯时很难保证圆弧完全相符,使垫板与主弧板贴合不紧,板与板之间存在间隙,如图 2 所示。二者之间存在间隙,造成垫板主体几乎不受力,外力全部通过焊缝作用在主弧板上,导致焊缝受力过大,引起焊缝开裂。
3 改进方法
为了解决耳板与垫板容易开裂问题,我们采取了以下措施。
3.1 耳板改进方法
耳板前端容易开裂,其主要原因是强度不足,为此应增加耳板前端的强度,改进前结构如图 3a 所示。改进包括以下 2 个方面:一是在耳板与铲斗弯板之间增加加强筋,以有效提高耳板局部强度;二是针对耳板前端与底板之间的连接部位较短,适当延长前端燕尾长度,以缓解耳板应力集中。耳板增加加强筋及耳板前端顺延的改进方法如图3b 所示。
使用仿真分析软件,对铲斗进行疲劳分析,发现燕尾处存在应力集中现象。将耳板外形由内弧形改进为外弧形,仿真分析结果显示应力明显降低。通过多次应力分析矫正,得到应力集中最小的改进方案。根据仿真结果,对耳板结构进行改进。耳板燕尾处与垫板相连,耳板燕尾处的具体尺寸应与垫板改进综合考虑,再进行确定。
3.2 垫板改进方法
解决垫板开裂的问题,根本方法是提高垫板与主弧板的贴合度,改进前结构如图 4a 所示。共有 2 项改进措施:一是顺延耳板尾部的燕尾长度;这样既能增加垫板与耳板之间的焊缝长度,提高垫板与斗底主弧板的贴合,还能进一步减小耳板燕尾的应力集中,降低耳板燕尾的开裂风险。二是在垫板上加工长圆孔,在长圆孔上增加焊缝,以提高贴合程度。将耳板尾部延长、改变耳板外弧形结构、在垫
板上增加长圆孔方法如图 4b 所示。
改进方法确定后,根据加工、焊接工艺,对相关尺寸及焊缝结构进行优化,再按照优化后的尺寸制作出样品铲斗进行试验。试验结果表明,铲斗经过以上方法改进后强度得到了明显提升,铲斗开裂故障率高的问题得到有效控制。
来源《工程机械与维修》2019年第五期
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